電気機器製造工場における GT-CGS 総合効率向上による省エネ CGS

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電気機器製造工場における
CGS 総合効率向上による省エネ
GT-CGS
この工場はA地区およびB地区にわかれており、
この工場はA地
A地区にあるガスタービンコージェネレーションシステム
(以下、
GT- CGS)
で
発生した蒸気を両地区に送気し利用していました。
しかし、両地区が離れており蒸気連絡配管の口径が小さく、B地区の小型貫流ボイラーの起動設定圧力が高かったため
GT-CGSで発生した蒸気は全量利用されていませんでした。
そこで、B地区の小型貫流ボイラーの起動設定圧力を配管圧力損失を見込んで見直したところ、GT- CGSの年間総合効
率は、66.2%から73.8%に改善できました。
また、GT- CGSで発生した蒸気を全量利用しても蒸気が足らない場合は、効率の高いB地区の小型貫流ボイラーから供給
することとし、
一層の省エネを図りました。
改善内容
小型貫流ボイラー起動設定圧力見直し
(B地区)
小型貫流ボイラー、炉筒煙管ボイラー停止(A地区)
システム図
開→閉
各棟へ
GT-CGS : 発電最大4,200kW、
蒸気最大8.7t/h( 15℃)
×1台
他(右図参照)
蒸気連絡配管 125A×200m
GT-CGS 蒸気圧力損失:0.18MPa(全量送気時)
熱交換器へ
各棟へ
設備概要
0.73→0.59MPa 起動
閉→開
開→閉
改善効果(設計上試算)
削減一次エネルギー量 : 94kℓ/年(原油換算)※1
改善費用 :−
(運用改善)
改善金額 : 1,360万円/年
(GT-CGS補給水費用削減79万円/年含む)
回収年数 :−
(運用改善)
削減CO₂排出量 : 68t−CO₂/年 ※2
※1 一次エネルギー原油換算値 : 38.2GJ/kℓ
※2 電力のCO₂排出係数 : 0.555㎏−CO₂/kWh
都市ガスのCO₂排出係数 : 2.08㎏−CO₂/㎥N
発生蒸気圧力
設定:0.77MPaG
小型貫流ボイラー
2.5t/h×20台
運用変更
起動:0.59MPaG
停止:0.77MPaG
B 地区
GT-CGS
×1台
プロセス蒸気最大
炉筒煙管ボイラー
3.0t/h×2台
3.6t/h×1台
ボイラー停止
蒸気ヘッダー圧力
0.77MPaG
A 地区
小型貫流ボイラー
1.5t/h×2台
ボイラー停止