内面しごき加工による ステンレス多段深絞り容器の表面粗さの低減 塑性加工研究室 0.5mm 中空バルブ カム 軽量化:エンジンの 高出力化,低燃費化 多段深絞り加工 バルブ ピストン ガソリンエンジン 内面性状の悪化 池口真人 多段深絞り加工により得られた容器の外観写真 ステンレス鋼板SUS305 直径:50mm, (b)1段 板厚:1.0mm (c) 2段 (d) 3段 (a)素板 (f)5段 (e) 4段 10mm (g)6段 (h)7段 (i)8段 (j)9段 対象容器 多段深絞り加工により得られた容器の表面粗さ 周方向平均最大高さ Rz /μm 0.5mm 16 しごき絞り 12 内面 8 4 0 粗さ増加 外面 1 2 3 4 5 6 絞り段数 7 8 9 内面平滑化を目的としたしごき加工法 ポンチ(SKD) ポンチ(SKD) しごき率r=5,10% 容器 15° ストリッパ ストリッパ 容器 容器 15° 塩素系 プレス油 54 15° コンテナ (SKD) φ8.99 φ9.03 (a)内面しごき加工 φ7.39 塩素系 プレス油 3° φ8.99 ダイス(SKD) しごき率 r=5,20,40% (b)外面しごき加工 加工後断面写真と肉厚分布 未加工部 5mm 肉厚ひずみ -0.1 未加工部 -0.2 -0.3 -0.4 未加工部 加工前 内面しごき 外面しごき クリアランス 0 10 20 30 40 50 カップ角部からの距離 / mm 加工後の肉厚分布 (a)内面しごき (b)外面しごき 周方向平均最大高さ Rz /μm 内面しごき加工と外面しごき加工の比較 20 15 加工前 r=5%内面しごき r=20%外面しごき r=40%外面しごき (a) 加工前 10 5 0 (b) r=5%内面しごき 10 20 30 40 50 カップ角部からの距離 / mm 0.5mm (c) r=40%外面しごき シミュレーションによる しごき加工の半径方向応力解析 σr/MPa ポンチ ポンチ 500 0 コンテナ -500 ダイス-1000 -1500 -2000 -2500 -3000 (a)内面しごき(r=5%) (b)外面しごき(r=40%) バルブ部品への内面しごき加工の適用 押込みポンチ(SKD) 57 87 バルブ部品 (14段) 5mm バルブ部品(14段) 支え ボール (超硬-TiCN) しごき率r=18% 分割コンテナ (SKD) Φ4.98 (バルブ部品) Φ5.01 (コンテナ) R0.5 加工後断面写真と肉厚分布 肉 厚ひずみ -0.3 - 0.4 - 0.5 加工前 内面しごき加工後 (r=18%) クリアランス -0.60 10 20 30 40 50 60 70 カップ角部からの距離/mm 5mm 加工後の肉厚分布 ボールによるバルブ部品の内面しごき加工結果 0.5mm (b) r=18%内面しごき 最 大 高さ Rz /μ m (a) 加工前 15 加工前 10 5 0 内面 し ご き 加 工後( r =18 %) 10 20 30 40 50 60 カッ プ 角 部 か ら の距 離 / mm 70 まとめ 多段深絞り加工により得られた容器の内面粗さを比 較的低いしごき率の内面しごき加工で大幅に低減で きた. 外面しごき加工では,高いしごき率を用いても内面 しごき加工より内面粗さを低減できなかった.これは 内面に発生する半径方向応力が小さいためである. 中空エンジンバルブ部品に対してTiCN処理した超硬ボー ルを用いて内面しごき加工を行い,内面粗さを大幅に低 減できた.
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