※以下の内容を記入し、走行日から 5 日以内に、メールにて事務局( [email protected] )までお送り下さい。 この情報は、つくばチャレンジ 2015 ホームページで共有します。 つくばチャレンジ 走行実験の内容および結果レポート つくばチャレンジ 2015 本走行 2015/ 11/ 8(日) ロボット No.: 1524 ロボット名:ARL-2015 チーム名:芝浦工業大学ロボティクス研究室 記載責任者:安藤吉伸 [ 1 ] 本走行前後の実験走行について 1 実験の目的 <本走行前> Navigation プログラムを少し新しくしたので、ちゃんとプログラムが動くかの確認をするのが目的であった。 <本走行> 現状、最善と思われるパラメータ、スタートの位置・姿勢で、どこまで進めるかを確認するのが目的であった。 <本走行後> パラメータやスタートの位置・姿勢などを変えて、動作確認をするのが目的であった。 2 実験の具体的内容と成果 2.1 実験の具体的内容 <本走行前> ナビゲーションプログラムの中で、タイムスタンプの入れ方を変えた。プログラムの更新頻度(トレンランス)を 減らした。0.5sec 毎から、1.0sec 毎の処理に変えた。スタートから20m付近のウェイポイントを、進行方向に 対して、さらに左側にずらした。その動作確認を1回行った。スタート地点では、道路の中心にロボットを置き、 進行方向に対して、まっすぐに置いた。 <本走行> スタートから20m付近のウェイポイントを、進行方向に対して、左側にずらしすぎた箇所を、若干、戻した。 スタート地点では、道路の中心にロボットを置き、進行方向に対して、まっすぐに置いた。 <本走行後> スタートから20m付近で、進行方向から右側に突っ込んでしまうことが、繰り返されていたので、当該箇所の ウェイポイントをずらして走行結果を観察した。スタート地点についても、道路中心から進行方向に対して、左 側に置き、かつ、向きも左に向けて置いた。スタートの向きや位置を変えながら、何回か動きを確認した。更 新頻度(トレンランス)1.0sec 毎から 0.5sec 毎に戻した場合の動作も確認した。ロボットの MAX 速度を、少し あげて、04m/sec から 0.6m/sec に変えた時の動作も確認してみた。 2.2 実験成果 <本走行前> スタートから20m付近で、進行方向に対して右側ではなく、逆に左側の縁石に乗り上げて、一瞬止まった。若 干、ロボットを手で押して、縁石から出し、自律走行を続けさせた。その後、100m程度までは自律走行でき ていた。100m付近では、ロボットが停止したあと、反時計回りに90度回転したあと、直進して、芝生に入り 込んだ。100m付近のウェイポイントの更新がうまくいっていないようであった。 <本走行> スタート地点から20m付近で、進行方向から右側の土手に突っ込んで、停止した。 ※以下の内容を記入し、走行日から 5 日以内に、メールにて事務局( [email protected] )までお送り下さい。 この情報は、つくばチャレンジ 2015 ホームページで共有します。 <本走行後> 何度やっても、結局、スタートから20m付近で、右側に突っ込んでいた。 [ 2 ] 本走行について 1 設定した目標 大清水公園の中を自律移動することを目的としていた。 2 本走行の結果 スタートから20mのところで、進行方向から右側の土手に入って、動けなくなった。 3 どこまで目的が達成されたか 大清水公園内をちゃんとは動けなかったが、短い距離での走行はできた。 4 失敗した場合は、その理由として考えられること スタートから20m付近のところで、自己位置が、かなりずれるケースがあった。スタートから20m付近に土手があっ たが、その土手の見え方が走行経路によって、おおきく変わることが原因と思われる。路面には、ところどころ起伏 があり、かつアップダウンもあったため、ランドマークによる位置推定および修正がうまくいかなかったためかもしれ ない。事前に当該箇所のウェイポイントをずらすなどの対策を試みたが、うまくいかなかったようである。それ以外の 原因は、わかっていない状況である。 [ 3 ] 運営側、実行委員へのコメントや質問等があればお書き下さい。 お世話になり、ありがとうございました。
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