WE HOEFDEN HET WERK GEEN MINUUT TE ONDERBREKEN CASESTUDY AFWERKINGSBEDRIJF BAENS INVESTEERDE € 160.000 IN ENERGIEZUINIGE STOFAFZUIGING Afwerkingsbedrijf Baens in Kinrooi groeide sinds de jaren 80 uit tot een totaalaanbieder op het vlak van afwerking, van gipskartonwanden, verlaagde plafonds, ramen en deuren tot keukens, woonkamers en dressings. Het bedrijf telt 57 werknemers en levert maatwerk aan zowel aannemers als particulieren. De aanhoudende groei resulteerde in een gestage uitbreiding van het machinepark. Alleen evolueerde de stofafzuiging niet evenredig mee. Daarom investeerde het bedrijf dit jaar in een gloednieuwe stofafzuiging van Limoco uit Opglabbeek. Het systeem, op basis van een blowerfilter, zorgt niet alleen voor een optimale afzuiging van het machinepark, maar helpt Baens ook drastisch te besparen op de energiefactuur. Door Tom Mondelaers OPRICHTING IN 1980 BAENS NV IN EEN NOTENDOP LOCATIE Kinrooi AFG. BESTUURDER Guido Baens OPRICHTING 1980 OMZET € 12,5 miljoen PERSONEEL Atelier Bedienden BEDRIJFSOPPERVLAKTE (M²) Toonzaal 17 23 17 322 Burelen 269 Plaatsers Guido Baens: “In tijden van economische crisis moet je als bedrijf investeren om efficiënter te kunnen werken” 3.674 Atelier MACHINE- & WAGENPARK Raamcenter Weinig Conturex Zesassenschaafmachine Weinig Vijfassige CNC H. Reichenbacher Vandiktebank Martin Twee freesmachines Constant Philips Breedbandschuurder Boere Twee paneelzagen (Altendorf/Const.Ph.) Afkortzaag Waco Kettingboor Profielschuurmachine Hess Opdeelzaag Schelling Afplakmachine Ott Negen bestelwagens Twaalf bedrijfswagens De verschillende kanalen zijn aangesloten op een cycloonfilter, waarbij het stof uit de luchtstroom gefilterd wordt en in de container terechtkomt Baens startte in 1980 met droge afbouw. “Mijn drie broers waren stukadoors, maar met mijn diploma van industrieel ingenieur op zak zag ik het niet meteen zitten om hen te vervoegen”, vertelt oprichter en afgevaardigd bestuurder, Guido Baens. “Daarom kozen wij voor droge afbouw, als aanvulling op de pleisterwerken.” Gaandeweg kreeg Baens steeds vaker de vraag naar schrijnwerk en ontwikkelde het bedrijf zich tot een afwerkingsspecialist in de ruimste zin van het woord. “In 1988 zijn we verhuisd naar onze huidige locatie in Kinrooi. Destijds met drie medewerkers in het atelier. Vandaag werken er 23 vakmannen in onze bedrijfshallen, naast onze zeventien bedienden en zeventien plaatsers. Het werk voor aannemers en openbare aanbestedingen vertegenwoordigt zo’n 80% van onze omzet. De particuliere markt is goed voor 20%.” VOLLEDIG MACHINEPARK Ook het machinepark ontwikkelde zich zienderogen. Vandaag beschikt Baens over alle machines die een moderne schrijnwerkerij zich kan wensen. Kers op de taart was de aankoop van een Weinig Conturex in 2011, een volautomatische raambewerkingsmachine voor houten profielen tot 110 mm dik. “Voorlopig hebben we die maximumdikte nog niet nodig gehad, maar met het oog op de bijna-energieneutrale woningen die we vanaf 2021 zullen moeten bouwen, wilden we toch al klaarstaan voor deze evolutie”, vertelt Guido Baens. “We werken ook met pvc- en aluminium profielen, maar die produceren we niet zelf.” Achteraan: de hoofdventilator zuigt ieder uur tot 44.000 m³ lucht uit het atelier aan. Op de voorgrond: de ventilator die het stof van de filter naar de container transporteert MVSBE0201N05_OKK.odt CASESTUDY onze werkplaats in werking te tonen.” VERTROUWEN EN NABIJHEID De keuze voor Limoco in Opglabbeek lag voor de hand. “Onze eerste installatie was ook van Limoco en ik werk al jaren goed samen met zaakvoerder Jan Stinkens. We hebben even overwogen om met technologie van een andere leverancier te werken, maar uiteindelijk kozen we toch voor Limoco. Enerzijds omdat zijn systeem, met de blowerfilter, onze voorkeur genoot. Anderzijds vanwege onze jarenlange vertrouwensband. Bovendien ligt Limoco hier maar 20 km vandaan. Dat is een belangrijk voordeel op het vlak van service en ondersteuning.” STOFAFSCHEIDING OP BASIS VAN CYCLOONEFFECT Guido Baens: “Hoewel de nieuwe afzuiging nog maar enkele weken in dienst is, is de eerste indruk zeer positief. Er hangt duidelijk minder stof in de werkplaats en ook in en rond de machines is het verschil goed merkbaar” Een maand geleden naam Baens ook nog een nieuwe opdeelzaag in gebruik. Daarmee komt er voorlopig een eind aan de uitbreiding van het machinepark. HÉT MOMENT OM TE INVESTEREN Waarom Baens uitgerekend in crisistijd zoveel investeerde? “Het is een gegeven dat er op grote projecten en particuliere woningen zeer scherp gecalculeerd wordt”, vertelt Guido Baens. “Zeker in tijden dat het economisch moeilijker gaat. Maar dan kun je als bedrijf juist het verschil maken door efficiënter te werken en meer te automatiseren. Vanuit die optiek was de crisis voor ons het ideale moment om te investeren. Daarom hebben we niet alleen onze productie uitgebreid, maar eveneens de burelen en de toonzaal volledig vernieuwd. Trouwens, de voorwaarden bij de bank zullen nooit beter worden dan vandaag.” veel meer capaciteit nodig. “Daarom heeft Limoco een studie uitgevoerd om onze behoefte in ZWAAR CAPACITEITSTEKORT kaart te brengen. Zo kwamen we uit op 44.000 m³ per Door de constante groei ruim drie keer zoveel G UIDO B AENS : “D E uur, en de aankoop van als onze bestaande STOFAFZUIGING WAS capaciteit.” nieuwe machines zat AAN VERVANGING Baens met een zwaar TOE , DOORDAT ZE capaciteitstekort qua TIMING afzuiging. “Onze eerste NIET MEEGEGROEID WAS CRUCIAAL installatie had een WAS MET HET debiet van 14.000 m³ Al in 2012 maakte MACHINEPARK ” per uur en dat is altijd Guido Baens zelf een zo gebleven, ondanks onze steeds eerste tekening van hoe de nieuwe toenemende behoefte”, weet Guido afzuiginstallatie er volgens hem zou Baens. “We hebben daar in eerste moeten uitzien. “Met die tekening instantie wel op geanticipeerd door ben ik naar Limoco gestapt, in mei op iedere lijn pneumatische kleppen an dit jaar. Samen hebben we het te laten plaatsen door Limoco. Zo plan geoptimaliseerd en in konden we de beschikbare september was alles geïnstalleerd. zuigkracht maximaal inzetten, waar Die datum was cruciaal. Begin nodig. Als een machine niet werkte, oktober hebben we deelgenomen ging de klep dicht, zodat we geen aan Open Bedrijvendag en met onnodige capaciteit verspilden.” ruim 2.500 bezoekers was de Maar gezien de recente uitbreiding opkomst erg talrijk. Maar uiteraard van het machinepark had Baens moest alles op tijd klaar zijn om Langs de geperforeerde buizen komt de gefilterde lucht weer binnen. Belangrijk om de stookkosten te drukken! Deze elektropneumatische stuurkleppen sluiten automatisch wanneer de machine niet in werking is Het hart van de nieuwe afzuiginstallatie, goed voor een totale investering van 160.000 euro, bestaat uit een blowerfilter met een capaciteit van 44.000 m³ per uur. Deze filter werkt volledig in onderdruk, waardoor de hoofdventilator geen stof moet aanzuigen en constant in zuivere lucht draait. Dankzij een speciaal gevormd invoerkanaal maakt de aangezogen lucht een wervelende beweging in de filter, die ervoor zorgt dat de stofdeeltjes via de randen uit de lucht gefilterd worden. Het stof komt vervolgens in een sluis terecht, waarna het door een transportventilator naar de opvangcontainer geblazen wordt. ELEKTROPNEUMATISCHE STURING Elke houtbewerkingsmachine is aangesloten op een afzuigkanaal. Afhankelijk van de grootte van de machine kan het aantal afzuigmonden per kanaal oplopen tot zes. Zo beschikt de Conturex over zes afzuigmonden, die elk gestuurd worden met pneumatische Deze vierzijdige schaafmachine beschikt over maar liefst zes assen en dus ook over zes afzuigmonden CASESTUDY kleppen. “Dankzij die pneumatische sturing zuigen we af in functie van de behoefte van elke machine. Zo verbruiken we nooit te veel energie. De elektropneumatische stuurkleppen werden ook door Limoco geïnstalleerd. De aansturing werd uitgewerkt door CKS uit Dilsen”, aldus Guido Baens. FREQUENTIEGESTUURDE MOTOREN Ook de zuigkracht van de installatie varieert in functie van de vraag. “Daarvoor maken we gebruik van frequentiegestuurde motoren. Op die manier moduleert de hoofdventilator, die de lucht uit het atelier zuigt, tussen 44.000 en 10.000 m³ per uur, op basis van constante drukmetingen in de cycloonfilter. De transportventilator, die het stof overbrengt van de filtersluis naar de opvangcontainer, is eveneens frequentiegestuurd. En dat allemaal met het oog op een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat is zeer belangrijk als je weet dat ons machinepark acht à negen uur per dag draait.” APARTE LIJN VOOR BELANGRIJKSTE MACHINES In totaal zijn er zes afzuigkanalen aangesloten op de blowerfilter. “Voor onze belangrijkste machines – de Weinig Conturex, de Reichenbacher Hamuel CNCmachine en de opdeelzaag – hebben we telkens een aparte lijn voorbehouden. Kleinere toestellen – freesmachines, breedbandschuurmachine, lintzaag, kettingboor, vlak- en vandiktebank, afkortzaag – hebben we samen op één lijn aangesloten. De zesassige schaaf en de profielschuurmachine staan ook samen op één lijn, net als de paneelzaag en de afplakmachine.” VOLLEDIGE LUCHTRECUPERATIE De afzuiginstallatie zuigt tot 44.000 m³ uit de atelierruimte. Die wordt vervolgens 100% gerecupereerd. “De gefilterde lucht wordt opnieuw toegevoegd in de ruimtes waar ze onttrokken werd, zodat er geen warmte verloren gaat”, legt Guido Baens uit. “Dit is met name in de winter erg belangrijk om de energiekosten te drukken. Onze werkruimte bestaat uit drie delen. Om de verdeling van de ingeblazen lucht gelijkmatig te laten verlopen, hebben we in de eerste twee delen van onze hal twee geperforeerde buizen van 6 m lang met een doorsnede van 600 mm naast elkaar geplaatst. In het derde deel hangt nog een geperforeerde buis met dezelfde afmetingen.” INSTALLATIE ZONDER OVERLAST De nieuwe afzuiging werd in drie weken tijd geïnstalleerd. En dat zonder de minste overlast. “Dat is zeer goed verlopen, aangezien de bestaande afzuiging nog werkte. Daarom kon Limoco beginnen met de buitenbouw en zo stelselmatig naar binnen werken. Zo werd er lijn per lijn opgebouwd en moesten we de werken geen minuut onderbreken. Op het einde moesten we de individuele bewerkingsmachines hooguit even stilzetten voor de omschakeling van de oude naar de nieuwe afzuiging. Die vlotte overgang is cruciaal als je 23 medewerkers in productie hebt.” POSITIEVE EVALUATIE Ook al is de nieuwe afzuiging nog maar enkele weken in dienst, de eerste indruk is zeer positief. “Het systeem werkt perfect. Er hangt duidelijk minder stof in de werkplaats en ook in en rond machines is het verschil goed merkbaar. Bovendien is de ombouw van de oude installatie naar de nieuwe voortreffelijk verlopen. Mijn zoon en schoonzoon hebben de werken ook nauw opgevolgd en zijn ondertussen goed vertrouwd met de nieuwe installatie”, aldus Guido Baens. Onlangs werden ook de toonzaal en de burelen volledig vernieuwd. Bij Baens werken er zo'n zeventien bedienden
© Copyright 2024 ExpyDoc