チョコ停ロス0への挑戦セミナー(1120KB) - TPMコンサルティングカンパニー

チョコ停0を実現
させる改善を
伝授!
201
3年7月1日、
J
I
PMソリューションと日本能率協会コンサルティングはひとつになり、
新しい がスタートしました!
チョコ停ロス0で生産効率アップ!
チョコ停ロス0への挑戦セミナー
∼自動化ラインの無人運転へのアプローチ∼
日本能率協会コンサルティング
T
PMコンサルティングカンパニー 研修室
東京都港区三田3−1
0−1
アーバンネット三田ビル8階
1
月24日(金)10:00∼17:00
2014年
杉浦 政好
株式会社日本能率協会コンサルティング
TPMコンサルティングカンパニー
マスターTPM診断員
マスターTPMコンサルタント
製造管理者・監督者・改善スタッフ
生産技術者・TPM推進事務局の方がた
事例発表
サントリープロダクツ株式会社
天然水南アルプス白州工場 様
故障と異なり、
一時的なトラブルのために設備が停止または
(
2009年度TPM優秀継続賞受賞)
空転している状態をチョコ停と言います。一般的にチョコ停は処
置が簡単であり、
また顕在化しにくいため、大きなロスであると
いう認識が薄いことに問題があります。
また、生産現場では、生
産の効率化のため、自動化や工程・ラインの結合が進展してい
ますが、
これらが進めば進むほどチョコ停の問題が一層深刻化
していきます。
チョコ停を減少させるためには、現象をよく分析し、微欠陥を
徹底的に排除することが重要です。
本セミナーでは、
●現象の正しい見方、●改善のステップ、
●
解析のしかた、
を様々な事例を通して修得し、
“チョコ停0”
を実
現しうるスキル、
また改善の勘どころを体得していただきます。
ぜひこの機会に、
これから本格的にチョコ停対策に取り組ま
れる企業の方や、慢性的なチョコ停に悩んでいる企業の方がた
のご参加をお勧めいたします。
チョコ停の現象
搬送・供給系の不備
1.詰まり
2.引っかかり
3.はさまり
4.はりつき
5.飛び出し
6.逆ワーク
7.重なり
8.落下
9.チャックミス
1
0.挿入ミス
1
1.供給量不足
1
2.供給量オーバー
チョコ停の原因例
・寸法不良
・外観、形状不良
・異物混入、磨耗
・磁気化、粘着物
・コンベアのスリップ
・シュートの形状(表面
状態、キズ、汚れ、バリ、
つなぎ平坦度)
・パーツフィーダの振幅、
最適供給量、取付状態
1:45∼1
2:45)
時間1
0:00∼1
7:00(昼食休憩1
1.
チョコ停とは
2.
チョコ停の現象と特徴
・チョコ停の特徴
・チョコ停の現象分類と原因分類
3.
ロス構造の定量化と評価尺度
・生産活動におけるロス構造
・チョコ停ロスの評価尺度
4.
チョコ停ロスの改善「10の考え方」
・3現主義の観察による方法
・物理量変換による方法
・スキルとスキルレスによる方法など
5.突発チョコ停の改善「日々管理」
・真因追究のフローと再発防止
6.慢性チョコ停の改善「10のステップ」
7.
ゼロ事例の展開
8.
事例発表
サントリープロダクツ株式会社
天然水南アルプス白州工場 様
(2009年度TPM優秀継続賞受賞)
※電卓をご持参ください
株式会社日本能率協会コンサルティング 東京オフィス
[email protected]
http://jmac.jp
39,900円(税込)/1名
(本体価格38,000円+消費税1,900円)
株式会社日本能率協会コンサルティング(主催:東京オフィス)
株式会社日本能率協会コンサルティング 研修室
日本能率協会コンサルティング 研修室
KZ−7313
東京オフィス
チョコ停ロス0への挑戦セミナー
201
4年1月24日(金)
39,900円×( )名
弊社への連絡・要望事項等
W
株式会社日本能率協会コンサルティング
http://jmac.jp