蒸気エネルギーの 見える化 - 株式会社 日立産機システム

日立産機システム 習志野事業所
シリー ズ
エコファクトリー・レポ ート
5
蒸気エネルギーの
見える化
困難な蒸気エネルギーの見える化がもたらす大きな省エネ効果
工場をエコファクトリーに変える、蒸気エネルギーロスの原因特定と定量化
日立産機システムの習志野事業所は、数々の優れた省エネ成果をあげてきたことから、
*
日立グループのエコファクトリーセレクト事業所として認定されています。
今回は、当社の主力製品である産業用モータの生産現場などで使われている
蒸気エネルギーの見える化とその省エネ取り組みをご紹介します。
東京ドーム8個分もの広大な工場内を走る蒸気配管には、実に大きなロスがひそんでいたのです。
*日立グループにおけるエコファクトリー&オフィスセレクトとは、
地球温暖化防止や資源の有効利用など環境への取り組みを評価し、高いレベルで環境に配慮し、成果をあげていると認定した事業所のことです。
07
VoltAge21
36万 ㎡の広い敷 地 内を巡る蒸 気 配 管 が 生む 、見えないエネルギーロス
蒸気は、多くの工場で使われている有
当事業所で使う蒸気の60%を使って
よう各炉に個別バルブを設置。また操業
用な熱エネルギーです。習志野事業所
いる、中形モータ工場のワニス乾燥炉
に影響を与えることなく炉のウォーム
でも、各種産業用モータの生産現場は
の蒸気系統におけるエネルギーロスの
アップ時間を4時間短縮しました。また、
もちろんのこと、従業員食堂をはじめ
実測に取り組みました。ワニス乾燥炉
2基あるボイラのうち1基が常に待機
各所で利用されています。しかし操業
とは、モータの固定子のコイルをワニス
か低燃焼状態だったため、1台運転に
開始から45年を経た2007年頃には、
と呼 ば れる絶 縁 樹 脂に 浸し、それを
切り替えました。さらに一部残っていた
配管を包む保温材の劣化や蒸気利用
蒸気による間接加熱で乾燥・硬化させる
蒸気暖房や蒸気給湯の廃止、不要配
設備の稼働率の低さが目につくように
炉のことです。中形モータ工場のワニス
管を撤去するなどの取り組みで、総計
なり、エネルギーロスの実態把握が求め
乾燥炉10台がボイラと長さ約500m
で年間約96,000㎥もの都市ガス使用
られるようになりました。
の 配 管 で つながれ て います 。ここに
量を削減することができました。
そもそも習志野事業所は過去に蒸気
送られてくる蒸気の流量を実測するた
設備の経年劣化が目立つ工場では蒸気
による暖房を行っていたことから配管
め配管を切断して蒸気流量計を設置し、
系統の劣化も当然進み、気づかない所
が太く、また敷地面積は東京ドームの
エネルギーロスを計測したところ、夏期
でエネルギーロスが存在しているもの
建築面積8個分と広いため、長い配管
は4 3%、冬 期には半 分 以 上の5 8%
です。まずはその実態を把握するため
からの放熱がかなりあると見込まれて
にまで達していることが判明しました。
に、正確な流路やロスの発生箇所、その
いました。そこで電力会社との省エネ
そこでエネルギーロスの削 減 計 画を
大きさを実測することが必要なのです。
に関する共同プロジェクトの一環とし
策定し、改善策に取り組みました。
て蒸気エネルギーの見える化に着手。
まず必要な炉だけに蒸気を供給できる
従来の蒸気配管
ワニス硬化後のモータの固定子
ワニス乾燥炉に取り付けられた個別バルブ
習 志 野 事 業 所( 千 葉 県 習 志 野 市 )
○従業員数:850名 ○敷地面積:36万m ○建設面積:11.6万m ○緑地率:21.7%
○主な製品:産業用モータ、PMモータ、インバータ、風水力機械
(ポンプ、ファン他)
、
上下水道システム、位置情報システム
2
2
VoltAge21
08
蒸気エネルギーの見える化
3E
各系統蒸気量記録
蒸気圧力、各温度測定
蒸 気ヘッダ
ワニス乾 燥 炉
集中ボイラ室
蒸気
ボイラ
3B(ポンプ工場)
3C(小形モータ工場)
ワニス乾 燥 炉
ポット炉
蒸気
ボイラ
ワニス乾燥炉 蒸気量測定
集中ボイラ室∼ワニス乾燥炉蒸気配管(約500m)
2C
給湯・調理
2B(中形モータ工場)
化成処理
ワニス乾 燥 炉
食堂
取り組み概要
事業所で使う蒸気の60%を占める中形モータ工場のワニス乾燥炉
を対象に蒸気エネルギー実測を実施。ワニス乾燥炉手前の蒸気
配管を切断し蒸気流量計を設置しました。また乾燥炉から排出される
ドレンをドラム缶に溜め水量を測定しました。
ワニス乾燥炉
ドレン量測定
蒸気の 実 測 結 果
[夏期データ]
100%
100%
80%
92%
73%
[冬期データ]
有効投入
エネルギー
(57%)
64%
60%
夏期計測
夏期理論値
0%
ボイラ
ヘッダ
ドレン
0%
有効投入
エネルギー
(42 %)
49%
冬期計測
冬期理論値
20%
7%
炉手前
69%
ボイラ
ヘッダ
7%
炉手前
ドレン
都市ガス燃焼によりワニス乾燥炉へ供給されていた熱エネルギーの有効利用率は夏期57%、冬期42%であること
が判明。特に冬期の配管ロスは理論値より20%も悪化していました。
蒸気監視モニタ
蒸 気の省エネ事 例
120
92%
40%
20%
140
100%
80%
60%
40%
(℃)
160
100%
蒸気の 省 エネまとめ
始業
↓
[ウォームアップ時間短縮]
[主な問題点]
ボイラ
設定温度
100
80
配管
4時間短縮
2台のうち1台は
常に待機状態
熱ロス
30%∼40%
[対策]
蒸気エネルギー
ロス対策の実施
ボイラ
常時1台運転
配管
ボイラ分散・
配管短縮
60
40
20
0
20時
日曜日
22時
従 来
短縮後
月曜日
0時
2時
4時
6時
8時(時刻)
休日明けの、ウォームアップ開始時刻を遅らせること
により、蒸気供給を約4時間短縮しました。
09
VoltAge21
乾燥炉
未使用の炉
乾燥炉
ウォームアップ時間
都市ガス
約206,000m3
削減
乾燥炉
炉に個別バルブ
乾燥炉
ウォームアップ時間
4時間短縮
日立産機システム 習志野事業所
シリー ズ
エコファクトリー・レポ ート
5
ワ ニ ス 乾 燥 炉 の さらな る 省 エ ネ で 、生 産 ライン の 作 業 環 境 も 改 善
ワニス乾 燥 炉での省エネの取り組み
開 発に取り組み 、2 0 1 2 年には 生 産
は75%削減、
ランニングコストも72%
は 、流 量 管 理 だ け で は ありませ ん 。
ラインに導 入 。この装 置により、従 来
削 減 することができました 。さらに、
2008年からは、IH(誘導加熱)により
一連の工程で3日かかっていたリード
工 程 の自動化による作業者の負担軽
固 定 子の鉄 心自体を発 熱させること
タイムが3時間に短縮できたうえ、一次
減や作業環境の改善にも貢献すること
でワニスを乾 燥 ・ 硬 化 できる装 置 の
エネルギーは73%削減、CO 2 排出量
ができました。
蒸 気 エ ネ ル ギ ー の 見 える 化とともに 推 進 す る 、工 場 全 体 の 省 エ ネ
習志野事業所では、蒸気エネルギーの
配管から細く短い配管としロスを削減
により、
都市ガス年間約110,000㎥、
実測をした結果、
とくに工場間をつなぐ
しました。従来、集中ボイラ室から遠い
水 道 年 間 2 , 4 0 0㎥の 使 用 量を削 減
蒸 気 配 管は 太く長 いうえ、保 温 材 の
工場のワニス乾燥などに使った蒸気は
することができました。
劣化が進んでいることからロスが大き
エネルギーを失って高温のお湯(ドレン)
習志野事業所の蒸気エネルギーの見
く、根本的な対策が必要であることが
になりそのまま捨てられていました。
える化からスタートした省エネの成果
判明しました。
それを、ボイラの分散配置によりドレン
は、想像以上でした。今後は、さらなる
まず集中ボイラ室からもっとも離れて
を回収、ふたたびボイラに給水し、再
蒸気エネルギーの効率化を追求して
いる中形モータ工場については、
ワニス
利用するようにしました。
この取り組み
いきたいと考えています。
乾 燥 炉 で の 取り 組 み に 加 え て 、約
500mに及ぶ蒸気供給を止めるため、
ワニス乾燥炉の近くに新たなボイラを
設 置しました 。また 、ボイラとワニス
乾燥炉をつなぐ蒸気配管は、太く長い
蒸気エネルギ ー の 見える化 の 取り組みと省エネ効果( 年 間 )
蒸気エネルギーの
見える化
蒸気配管を細く短い配管に交換し、ロスを削減(上から2番目の配管)
次回は、シリーズ
6
2,100 万円
削減
分散ボイラの軟水装置、
ドレンタンク
CO2削減量
462トン
集中ボイラ室
インバータ化と高効率モータの取り組みを特集します
VoltAge21
10